(1)保證江陰粉碎機(jī)摩擦盤的質(zhì)量不影響潤滑:對(duì)剛換上的摩擦盤進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,及時(shí)觀察摩擦盤對(duì)潤滑系統(tǒng)的影響。
(2)潤滑油油質(zhì)不符合要求:對(duì)潤滑油定期采樣進(jìn)行分析,保證潤滑油油質(zhì)達(dá)到潤滑要求。
(3)冷卻系統(tǒng)未起到冷卻作用:潤滑系統(tǒng)的冷卻器采用巴斯科水冷卻器,利用不斷流動(dòng)的冷卻水帶走潤滑油的熱量,開車時(shí),用手觸摸進(jìn)出冷卻器的油管,發(fā)現(xiàn)溫差很小,幾乎覺察不到,可見單臺(tái)冷卻器效果并不明顯,冷
卻水與潤滑油的熱交換時(shí)間過短,在冷卻器串聯(lián)1臺(tái)冷卻器,采用雙冷卻器冷卻,延長熱交換時(shí)間http://xiongxiantongfeng.cn,第1臺(tái)冷卻器的出水管進(jìn)第2臺(tái)冷卻器的進(jìn)水管,第1臺(tái)冷卻器的出油管進(jìn)第2臺(tái)冷卻器的進(jìn)油管。
改造后,兩臺(tái)細(xì)碎圓錐滿負(fù)荷開車油溫始終不會(huì)超過51℃,在油溫保護(hù)范圍之內(nèi),這樣保障了圓錐中途不停車,大大提高了圓錐的生產(chǎn)能力及系統(tǒng)臺(tái)效,降低了電耗,取得了相當(dāng)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行試驗(yàn)后,決定將兩臺(tái)細(xì)碎圓錐破冷卻系統(tǒng)均改為雙冷卻器。無錫網(wǎng)站建設(shè)
結(jié)語通過對(duì)我廠兩臺(tái)細(xì)碎圓錐破冷卻系統(tǒng)的改造,解決了困擾84″液壓圓錐破碎機(jī)多年的潤滑系統(tǒng)油溫偏高問題,從而保證了一中兩細(xì)生產(chǎn)方式的實(shí)行,提高了我廠碎礦的生產(chǎn)能力及系統(tǒng)臺(tái)效,為完成全年生產(chǎn)任務(wù)提供了
有力的保障。http://www.86tec.com |